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1.運行原理:當含塵氣體由進風口進入除塵器后,大面粗顆粒的粉塵被擋灰板阻擋下落,較小的粉塵則隨著氣流一同進入聯(lián)體箱。此時,含塵氣流經送風管經較高的速度從噴口處噴出,因而沖擊液面撞擊激起大量的泡沫和水滴。從而達到凈化除塵的目的。凈化后的空氣在負壓作用下,通過第一擋水板與第二擋水板除去氣體中所含水滴,由風機口排出。
含塵氣體的整個除塵過程都處于負壓情況下,而水面的高度是由水位控制系統(tǒng)通過溢流管控制的。設備中凈化氣體所用的水在使用一段時間后,水中含有大量的粉塵,此時必須更換新水,這個任務由電動推桿來完成。排水口處裝有一活塞,它和電動推桿連接。電動推桿將活塞提起時,含塵污水則經排水口排出。污水排完后,水位控制系統(tǒng)控制設在進水處的電磁閥開啟,水通過進水管和設于除塵器箱體下部的沖洗噴嘴噴出,將其底部沖洗干凈。隨后,電動推桿將活塞放下,關閉排污口。此后,箱體水位開始上升直到除塵器所需高度時電磁閥關閉。箱內多余的水由洋流口溢出。
總體結構
該除塵器分為上、下箱體兩大部分:
上箱體包括:進出風管、分配送風管、兩道擋水板、噴頭、離心風機等。(Ⅰ型不包括離心風機)
下箱體包括:泥漿斗、噴水管等。
該除塵器另外裝有:電動推桿、液體控制儀、電磁閥和U型壓差計等。
改進前
3.存在缺陷:粉塵的定義為:粉塵(Dust)是指懸浮在空氣中的固體微粒。習慣上對粉塵有許多名稱,如灰塵、塵埃、煙塵、礦塵、砂塵、粉末等,這些名詞沒有明顯的界限。國際標準化組織規(guī)定,粒徑小于75μm的固體懸浮物定義為粉塵。在通風除塵技術中,一般將1~200μm乃至更大粒徑的固體懸浮物均視為粉塵?;鹆Πl(fā)電廠輸煤系統(tǒng)粉塵主要是煤塵,煤在篩、破碎、儲存輸送等過程中,都會有粉塵散發(fā)出來,如不采取措施,將會對輸煤現(xiàn)場環(huán)境及大氣產生污染,煤塵含有游離二氧化硅吸入人體后,在肺內沉積,能引起纖維性病變,使肺部組織逐漸硬化,造成矽肺病。粉塵落在機械轉動部位,加速了機械磨損,落在電氣設備上,會造成電氣設備接觸不良,使電氣設備控制失靈,現(xiàn)場積粉過多,還會造成粉塵自燃等嚴重后果。目前除塵設備運行中吸風量10800m3/h,除塵效率:>99% 。實際工況在原煤水分大時,煤種為無煙煤時,設備降塵效果良好。但在倒運褐煤時粉塵污染更是嚴重,因為褐煤的特點是燃點低、易自燃;顆粒輕、揚塵大、發(fā)熱量低,因此每當啟動皮帶存儲煤時,整個輸煤轉運站煤和皮帶系統(tǒng)就會黑粉飄揚。無孔不入的細微粉塵,鉆入各個縫隙,尤其是電纜槽盒等處積粉極易造成自燃,成為典型的重大危險。同時,輸煤系統(tǒng)的衛(wèi)生需要投入大量的人力物力。目前一路皮帶對應一臺多管除塵器煤種為無煙煤時,設備降塵效果良好。但在倒運褐煤時粉塵污染更是嚴重,因為褐煤的特點是燃點低、易自燃;顆粒輕、揚塵大、發(fā)熱量低,除塵器無法抑制飛揚粉塵。多管除塵器不能達到設計使用效果,為解決次現(xiàn)象專業(yè)技術人員實地觀察研究解決方案,針對薄弱點重點消除設備運行中風量問題。整體更換除塵設備不現(xiàn)實,針對現(xiàn)實情況只有在原設備上想辦法。首先考慮加大除塵器風機功率,其次考慮再增加旁路設備這樣也可以增加吸風量。但這樣費用高場地占用大,不適用電力系統(tǒng)資金現(xiàn)實情況沒起到扭虧增盈的大方向。最后啟用串聯(lián)系統(tǒng)分路控制的方案,由于兩臺除塵器相距較近,在兩臺除塵器吸入管處加裝相同直徑風道,把兩臺除塵器工作端連接起來,并在風道下側分別安裝兩臺手動風門調整除塵器運行工況。達到所需要工況。 改進后除塵器除塵效率達到99%以上,吸風量21600m3/h向室外排放粉塵濃度23mg/m3,將車間內輸煤轉運站點平均粉塵濃度由11.22mg/m3降至3.83mg/m3。該設備操作簡便,能耗低,故障率低,是輸煤系統(tǒng)高效除塵技術的一項創(chuàng)新。系統(tǒng)采用了車間粉塵濃度在線監(jiān)測并控制輸煤皮帶水噴淋裝置的降塵系統(tǒng),它與輸煤系統(tǒng)的運行聯(lián)動,提高了自動化水平,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了能耗,社會效益和經濟效益較為明顯。
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